鋼鐵冶金燒結用電子配料秤在運行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)料倉 掛料而造成斷料的情況,通過現(xiàn)場分析和實踐,采用現(xiàn)場儀表+ PLC + 倉壁振動器的自動檢測、自動處理的控制方式作為最終的斷料自動監(jiān) 控方法。此方法的探索成功并投入使用后,解決了燒結生產(chǎn)過程中電子配料秤斷料監(jiān)控不及時和人工處理斷料帶來的斷料時間長,造成混 合料成分波動大而影響燒結礦質量的問題。
1.前言
鋼鐵冶金行業(yè)的燒結廠就是向高爐提供人造富礦的廚房,燒 結所用的各種原料在進廠時水分和粒度的波動是無法控制的因 素,造成各種原料倉在按照比例自動配料過程中掛料嚴重,斷料頻 繁。配料作為整個工藝的第一個環(huán)節(jié),一旦沒有控制好,就無法生 產(chǎn)出高品質的燒結礦,頻繁斷料已經(jīng)嚴重影響到了燒結的產(chǎn)品質 量和能耗,亟待解決。
2.斷料自動監(jiān)控采用的方法
通過現(xiàn)場觀測和實踐,在單臺稱上實驗了幾種斷料自動監(jiān)控 的方法,通過分析對比,現(xiàn)場儀表+ PLC+倉壁振動器的自動檢 測、自動處理的控制方法其效果是最好的,作為最終的解決電子配料稱斷料自動處理方法。
3.工作原理
在電子枰配料枰出料口處采用超聲波傳感器來檢測料層厚度 的變化,當料層厚度小于設定值時(判斷為斷料),超聲波傳感器 輸出開關量信號到DP總線模塊,信號通過DP網(wǎng)傳輸?shù)脚淞?/span>PLC 系統(tǒng),PLC接收到信號后經(jīng)過程序處理來判斷是否真的斷料,假如 是真的那自動輸出執(zhí)行啟動料倉倉壁振動器的命令。倉壁振動器 運行后就能將掛在倉里的物料振動下來,當超聲波傳感器檢測到 電子配料秤有物料后,程序輸出停止倉壁振動器運行的命令。電 氣控制原理圖見(圖1),PLC控制程序見(圖2)。
4.此方法的創(chuàng)新點
采用超聲波傳感器監(jiān)測電子配料枰上的物料厚度,響應速度 快,準確率高。信號在現(xiàn)場通過DP模塊集中采集后由DP通訊電 纜傳輸?shù)?/span>PLC系統(tǒng),信號穩(wěn)定、抗干擾能力強,同時減少大量的電 纜敷設,降低成本。在設計上保留了現(xiàn)場就地控制的功能,便于操 作人員現(xiàn)場手動處理。防止嚴重掛料或者現(xiàn)場手動時倉壁振動器 長時間運行而損壞設備,在程序上由原來的收到斷料信號就運行, 直到檢測到物料才停止的工作方式改為運行5秒停止5秒。
5.斷料自動監(jiān)控方法的使用產(chǎn)生的影響
通過電子配料枰斷料自動監(jiān)控方法在燒結配料枰上的全面應 用,能及時監(jiān)控斷料并作出自動處理,降低了電子配料枰的斷料距 離,同時解放了勞動力,降低了勞動強度,對燒結配料系統(tǒng)混合料 成分的穩(wěn)定性帶來了質的提升,為后續(xù)工序生產(chǎn)出高品質的燒結 礦打下了堅實基礎。
6.結語
通過對電子配料枰斷料自動監(jiān)控方法的研究,實現(xiàn)了創(chuàng)新的 監(jiān)控方法在燒結電子配料枰上的應 用,可以看出電子配料枰斷料自動監(jiān) 控方法能及時、準確地發(fā)現(xiàn)每一次斷 料,并能立即執(zhí)行處理斷料的命令, 提高了電子配料枰配料的連續(xù)性和配 料精度,降低了操作人員的勞動強度, 提高了勞動生產(chǎn)率。同時在產(chǎn)質量和 節(jié)能降耗方面也取得了顯著的效果。